产品生烧率高、现场粉尘浓度大、产量无提升空间……针对电化分公司气烧石灰窑生产运行泛起的逆境,怎样提质增效,成为公司摆在公司眼前的一道难题。经由多方取经,公司另辟以“改”促“治”新思绪,抓源头、降能耗、控本钱、增效益,通过“技改”赋能,打出了一套装备刷新“组合拳”,让旧装备重新焕发新的活力。
电化分公司气烧石灰窑已建成运行多年,二代梁式窑设计接纳通俗钢燃烧梁和下吸气梁,需要冷却的导热油量大,造成热耗较高,预估造成热量铺张在270 kcal/kg左右,导致石灰生产的煤气消耗量大,无形之中增大了对主引风机风量的需求。同时该窑出灰为敞口式出灰,形成现场粉尘浓度大、温度高等形成卑劣情形。对此,公司通过石灰窑配套风冷梁刷新项目,使用风冷式燃烧梁和容重式密封出灰机替换现有的燃烧梁系统,作废下吸气梁系统,实现装置手艺更新换代,抵达增产增效的设计目的。
刷新后,装备总体废宇量镌汰,窑内物料运行速率加速,工况温度可降低50度左右,进一步镌汰了主引风机的负荷,刷新成密封出灰机后,整体煅烧带越发优化,实现窑下的冷却风被预热到900度以上进入煅烧带加入助燃,提高了整体煅烧带的温度。在环保方面,接纳容重式密封出灰手艺,单窑石灰产量预计可达600 t/d以上,产品生烧率控制在10%以下,有用解决出灰口扬尘严重问题,改善优化现场操作情形抵达国家环保要求。项目投运后,可极大提高气烧石灰窑产量、降低生过烧率以及消除导热油冷却系统带来的清静危害,阻止清静事故及隐患的爆发,实现效益最大化。
下一步,公司将继续围绕装备效能“做文章”,落实装备点检及一样平常维护保养制度,提升装备的性能优势和生产效率,让老装备焕发“新”生气。(尤康 闫海)